بفضل حسن الاداء .. الشركة تحقق 4 مليون ساعة عمل بدون إصابات أو وقت ضائع والاحتفاظ بكافة شهادات الجودة والبيئة والسلامة
برامج إصلاح الآبار بدون الحفار ساهمت بشكل إيجابي وفعال في تحقيق الجزء الأعظم من الخطة وهو 90% مما أسهم في تقليل تكلفة إنتاج البرميل خلال السنة المالية.
وليد البهنساوى
اعتمدت اليوم الجمعية العمومية لشركة السويس للزيت نتائج الأعمال للعام المالي 2022/2023 برئاسة الدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وبحضور المهندس احمد مصطفي نائب الهيئة للانتاج والمحاسب محمد شلبي نائب الهيئة للرقابة علي الشركات المشتركة والجيولوجي محمد محيي نائب الهيئة للاستكشاف.
وقد استعرض المهندس محمد الخياط رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التى تمت خلال العام المنتهى وشملت :
أولاً: السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة
واصلت الشركة جهودها لتحسين الأداء في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ويتضح ذلك فيما يلي:
• لم يتم تسجيل أي إصابات عمل بوقت ضائع لعمال الشركة والمقاولين ليصبح معدل تكرار الإصابات بوقت ضائع (صفر) لكل مليون ساعة عمل. علماً بأن الشركة قد حققت أكثر من 4 مليون ساعة عمل بدون إصابات او وقت ضائع خلال العام المالي.
• خلال العام الماضي، نجحت الشركة في الحفاظ على شهادات نظم إدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ISO 45001:2018 & 14001:2015 .
هذا بالإضافة للنجاح في الحفاظ على شهادة ISO 9001:2015 لنظم إدارة الجودة لخدمات الوحدات البحرية.
• الاستمرار في تطبيق نظم إدارة السلامة لتحسين أداء السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وذلك بالتوازي مع أهداف السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالشركة.
• واصلت الشركة تطبيق قواعد المنظمة العالمية لمنتجي الزيت والغاز IOGP والخاصة بالحفاظ على الحياة (Life-saving rules) من خلال القيام بعمل حملات دورية للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
• كما بدأت الشركة بنشر الوعي بتطبيق قواعد المنظمة العالمية لمنتجي الزيت والغاز IOGP والخاصة بأساسيات سلامة العمليات (Process Safety) من خلال القيام بعمل حملات دورية للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
ثانيا: نشاط إدارة الاستكشاف:
قامت الشركة بتقديم برامج حفر بئرين استكشافيين بمنطقة رأس بدران وهما RB-B7a وRB-C3a
• البئر الأول RB-C3a) بئر استكشافي)
بعد أن قامت الشركة بالانتهاء من القيام بالدراسة الجيولوجية والجيوفيزيقية لإعادة تقييم المنطقة الجنوبية الغربية من حقل رأس بدران، والتي تمثل حوالي ثلث مساحة منطقة امتياز الحقل والتي لم يتم استكشافها بعد.
وبناء على تلك الدراسة التي أسفرت عن مجموعة من الخرائط لطبقات الخزان الرئيسية في رأس بدران (الحجر النوبي وتكوين الراحا والمطلة).
ويبلغ متوسط المخزون الكامن تبعاً لهذه الدراسة حوالي 172.4 مليون برميل زيت.
وبناءً عليه قام فريق العمل بالشركة بوضع خطة حفر للبئر RB-C3a)) مستهدفاً طبقة الراحا والحجر النوبي كهدف أولي وطبقة مطلة كهدف ثانوي. وحسابات الاحتياطي الكامن للبئر تبلغ 22 مليون برميل زيت.
هذا وقد تقدمت الشركة في حينه ببرنامج حفر تنموي بديل في حالة عدم وجود نتائج ذات جدوى اقتصادية.
وقال الخياط ” أود أن أنوه بأن هذه البرامج قد تمت مناقشتها مع ممثلي الهيئة المصرية العامة للبترول.
• البئر الثاني (RB-B7a) بئر تقييمي
يعد البئر (RB-B7a) بئر تقييمي لطبقة مطلة كهدف أساسي ومن المقترح حفره كبئر مائل بزاوية ميل عالية نسبياً وحسابات الاحتياطي الكامن للبئر تبلغ حوالي 1 مليون برميل زيت وبمعدل إنتاج يومى من الزيت الخام 1000 برميل.
هذا وقد أرجأت الهيئة المصرية العامة للبترول الموافقة على البدء في عمليات الحفر حتي الانتهاء من المزايدة المطروحة للحقول المتقادمة.
ثالثا : أنشطة العمليات
بلغت كمية الإنتاج من الزيت الخام خلال العام المالي 2.03 مليون برميل لحقلي رأس بدران وخليج الزيت بمعدل إنتاج يومي بلغ 5575 برميل، بما يحقق 90% من الخطة الأصلية والبالغة 6200 برميل زيت يومياً. هذا بالإضافة إلى 74 ألف برميل متكثفات و128 مليون قدم مكعب غاز مباع ليصبح إجمالي الإنتاج خلال العام المالي المنصرم 2.13 مليون برميل مكافئ.
هذا وترجع أسباب نقص الإنتاج والحيود عن تحقيق الخطة إلى عدم تنفيذ برامج الحفر والإصلاح التي كانت مدرجة بالخطة.
وأود أن أنوه أن برامج إصلاح الآبار التي تمت بدون استخدام الحفار قد ساهمت بشكل إيجابي وفعال في تحقيق الجزء الأعظم من الخطة وهو 90% مما أسهم في تقليل تكلفة إنتاج البرميل خلال السنة المالية.
واخيراً: الاحتياطات
استمر الإحتياطي القابل للإستخراج ثابتاُ علي قيمته ٥٦٩.٨٣ مليون برميل. هذا وقد بلغ اجمالي الإنتاج التراكمي منذ بدء الإنتاج وحتي نهايه العام المالي ٥٤١.٩ مليون برميل، بما يمثل 95% من الإحتياطي القابل للإستخراج.
أما بالنسبة للإحتياطيات المؤكدة المتبقية فقد بلغت 27.93 مليون برميل. منها 19.32 مليون برميل بحقل رأس بدران بما يمثل ٧٠٪ و ٨.61 مليون برميل بحقل خليج الزيت وتمثل 30% من اجمالي الإحتياطي المؤكد.
رابعا : أنشطة إدارة المشروعات
أولا ً : وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي بحقل راس بدران:-
يتلخص الموقف التنفيذي للمشروع كالآتي:
• الموازنة الإجمالية المقدرة للمشروع هي (8.635 مليون دولار أمريكي)
• كما بلغ إجمالي التكاليف للأعمال التي أنجزت حتى نهاية العام المالي (8.548 مليون دولار أمريكي).
• تم الانتهاء من الدراسات الهندسية والمشتريات بنسبة 100٪ (مجال عمل سوكو)
• بلغت نسبة الأعمال التنفيذية للمشروع 99٪ من قبل شركة بتروجيت.
• التاريخ المستهدف لبدء التشغيل والانتهاء من المشروع سبتمبر 2023.
ثانياً: وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي بحقل خليج الزيت :-
يتلخص الموقف التنفيذي للمشروع كالآتي:
• الموازنة الإجمالية المقدرة للمشروع هي (12.980 مليون دولار أمريكي) – وتبلغ حصة الشركة 27% من التكلفة المقدرة للمشروع.
• تم إسناد أمر توريد وتصنيع معدات المحطة الرئيسية لشركة PPUالألمانية شاملة التركيب والتشغيل.
• بدأت PPU التصنيع في ألمانيا (تم استلام عدد أربع شحنات من أصل ثلاثة عشر شحنة)
• تم منح الدراسات الهندسية لشركة Onspec للتوصيلات والربط للمحطة بنسبة إنجاز 40٪.
• سيتم تحديث تصاريح المشروع بناءً على التصميمات الهندسية المنفذة بواسطة شركة ONSPEC
• التاريخ المستهدف لبدء التشغيل يونيو 2024.
ثالثاً : خط الإنتاج البحري براس بدران 12 بوصة :-
• نجحت الشركة في خلال السنة المالية في استبدال الجزء البري المتآكل من الخط وتسليمه إلى الإدارة العامة للعمليات في مايو 2023
• قامت شركة بترومنت بجميع الأعمال الميكانيكية.
• الموازنة الإجمالية المقدرة للمشروع هي: 370 ألف دولار أمريكي.
• كما بلغ إجمالي التكاليف للأعمال التي أنجزت حتى نهاية العام المالي: 284 ألف دولار أمريكي
• بتوفير قدره 86 ألف دولار امريكي بما يمثل 23% وفر في الموازنة التي كانت مدرجة لهذا المشروع.
رابعاً: مشروع جهاز كشف وإنذار الحرائق بالمركز الرئيسي
قامت الشركة بإعادة تصميم وتشغيل نظام كشف وإنذار الحرائق بالمركز الرئيسي بتكلفة إجمالية تقدر بـ 100 ألف دولار أمريكي وتم الانتهاء من المشروع بنسبة 95% وجاري التشغيل بعد أخذ الموافقات من الحماية المدنية. كما قامت الشركة بتلافي جميع الملاحظات الواردة في تقرير الحماية المدنية بالمبنى الرئيسي لعدد عشرة طوابق وكذلك تجديد وإعادة افتتاح العيادة الطبية.
سادساً: الموقف المالي للشركة:
• بلغ إجمالي التكاليف الفعلية خلال العام المالي 2022/2023 للشركة 60 مليون دولار أمريكي بعد إعادة توزيع المصروفات الغير مباشرة ومتضمنة التكاليف التي تحملتها الشركة في تقديم الخدمات للشركات الشقيقة (Third Party) وكذا مصروفات التشغيل الخاصة بمصنع الغاز بما يمثل 65% من إجمالي الإنفاق المدرج بالموازنة المعدلة والبالغة 92 مليون دولار أمريكي.
• يرجع السبب الرئيسي للنقص في التكاليف خلال العام المالي إلى تأجيل تنفيذ بعض المشاريع التنموية المدرجة بالخطة والتي سوف تؤخذ في الاعتبار بنقل قيمتها إلى العام المالي القادم 2023/2024.
• بلغ إجمالي مصروفات التشغيل للشركة خلال العام المالي 48.7 مليون دولار أمريكي متضمنا 14.6 مليون دولار والتي تمثل التكلفة التي تحملتها الشركة نظير تقديم الخدمات للشركات الشقيقة وكذا مساهمة تكلفة المركز الرئيسي المقدمة إلى حقل رأس فنار وحقلي شرق دمنهور ودسوق بشركة دسوكو. هذا لتصبح تكلفة التشغيل الفعلية للشركة 33.3 مليون دولار أمريكي بعد خصم تكلفة تشغيل مصنع إسالة الغاز والمقدرة بـ 800 ألف دولار أمريكي.
• وبناء عليه فقد بلغت تكلفة انتاج البرميل المكافئ بالعام المالي 15.6 دولار مقارنة بالتكلفة المقدرة بالموازنة المعدلة والبالغة 20.52 دولار.
• بلغت تكلفة الطن للغاز المسال خلال العام المالي 112 دولار أمريكي مقارنة بالتكلفة المقدرة بالموازنة المعدلة والبالغة 180 دولار أمريكي
وفي نهاية الاجتماع اشادة الجمعية بنتائج الأعمال هذا العام وخاصة في المجهود الواضح في خفض تكلفة برميل البرميل الي 15.6 دولار بدلا من 20.52 دولار